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技術文獻

突出煤層煤巷煤層煤巷快速掘進

發(fā)表時間:2020-11-04 22:34

一、引言
  突出煤層煤巷的安全快速掘進,一直是煤與瓦斯突出礦井不斷探索、追求的目標。如何科學解決消突工序和掘進工序的時間分配,且在較短的時間內高效完成消突工作,為掘進工序贏得時間,是煤與瓦斯突出礦井科學落實“防突圍著生產(chǎn)轉,生產(chǎn)跟著防突走”協(xié)調原則的當務之急。義煤集團義安礦在突出煤層煤巷的快速掘進技術上,做了一些有益的探索和實踐,取得了較好的效果。
  二、原消突措施影響掘進速度的原因
  原煤巷掘進消突措施:主巷排放鉆孔21個,控制前方30m,掘進25m;巷幫鉆場先打21個排放鉆孔再掘進3m鉆場,鉆場之內抽放鉆孔呈扇形布置,控制巷道前方50m和巷幫8m。12011工作面軌道巷、膠帶巷按原煤巷掘進消突措施開始施工以來,單頭月進尺始終在40~ 55m。
  1、采用主巷排放鉆孔30m消突措施,無效鉆孔進尺多,后15m容易造成塌孔,排放效果差;效果檢驗后仍需補打措施孔,影響掘進工序時間。
  2、采用巷幫鉆場先打21個排放鉆孔再掘進3m鉆場的消突措施,存在重復消突、占用掘進工序時間的弊端。因為在進行巷幫抽放消突的同時,對要掘鉆場的部位已經(jīng)連帶實施消突措施。
  3、采用在巷幫施工本煤層抽放鉆孔,與掘進面掘進運煤工序容易發(fā)生沖突,相互影響。
  4、采用液壓鉆機施工主巷排放鉆孔,移動鉆機和固定鉆機占用時間長,有效打鉆時間少。
  5、每個循環(huán)采用的打鉆、排放、效檢、掘進時間分配不科學,施工緊湊性差。
  三、突出煤層快速掘進技術措施
  1、煤巷掘進工作面改用“小循環(huán)、巷幫截流抽放、本煤層抽放鉆孔布置在鉆場內”的防突措施。
 ?。?)把2個煤巷掘進工作面主巷排放鉆孔控制前方30m,掘進25m,改為每個循環(huán)控制前方15m,掘進9m,后又調整為每個循環(huán)控制前方11m,掘進5m。此舉不僅增加了防突效果,而且降低了打鉆難度,提高了打鉆速度。解決了打30m鉆孔時的“噴孔、卡鉆、打鉆速度慢”的老大難問題。
 ?。?)煤巷兩幫每20m交替掘一個巷幫抽放鉆場,打鉆孔9個,控制前方50m、巷幫8m,與工作面前方的21個排放鉆孔共同完成消突任務。掘巷幫鉆場時,由于已經(jīng)進行了巷幫抽放消突措施,將過去“鉆場先打21個排放鉆孔再掘進3m鉆場”,改為“先進行預測,指標不超時,可掘進3m鉆場”。每個鉆場可減少鉆孔量186m,節(jié)省費用9 300元。③做好本煤層抽放工作,優(yōu)化設計,消除抽放空白帶,在工作面?zhèn)仍虻?、間隔40m的鉆場之間補掘一鉆場,在每個巷幫鉆場內施工 91mm本煤層抽放鉆孔14個。做到本煤層抽放緊跟掘進工作面,12011工作面切眼設計130m,抽放鉆孔可打到70m。軌道巷、膠帶巷鉆孔可以交叉10m,解決了抽放鉆孔深度不夠、留有空白帶的問題,解決了本煤層抽放的難點。
  2、更換鉆機、改進鉆孔施工工藝,協(xié)調各個工序的施工緊湊性。在煤巷的掘進過程中,防突措施的執(zhí)行與生產(chǎn)掘進存在一定矛盾,防突措施是影響生產(chǎn)時間的主要因素。在嚴格執(zhí)行防突措施的同時,積極改進和減少防突環(huán)節(jié)對生產(chǎn)的影響,為掘進創(chuàng)造有利條件。
  (1)更換鉆具,提高打鉆速度。對主巷21個排放鉆孔,由原來使用的液壓鉆機,改為輕便的風動鉆機,減小了移鉆和穩(wěn)鉆的難度。由原來的一個循環(huán)需要2個班打鉆,減少為1個班,后又改進為同時上2部風鉆,打鉆時間縮短為5h。
 ?。?)細化管理,加強調度,協(xié)調生產(chǎn)與防突的關系。通過下發(fā)《12011煤巷掘進會戰(zhàn)管理辦法》,對每個生產(chǎn)程序進行嚴格控制。結合每個工序的實際工作時間,對12011煤巷掘進防突正規(guī)循環(huán)作業(yè)全過程進行量化:主巷打21個排放鉆孔(11m)6h,效果檢驗2h,每5m的掘進時間為24h,每個環(huán)節(jié)完成后簽字交給下一個環(huán)節(jié),并通知調度室做好記錄,同時獎罰嚴明。施工到鉆場位置時,必須先掘進鉆場,在鉆場打抽放鉆孔的同時,主巷按正規(guī)防突循環(huán)施工,在鉆場內9個鉆孔完成之前,主巷施工至鉆場中線前10m處。抽放鉆孔每班必須完成100m(若出現(xiàn)瓦斯異常影響施工,須由防突科現(xiàn)場監(jiān)督人員提供證明)。調度室進行專項調度,協(xié)調抽放隊、掘進隊、防突科等實現(xiàn)零時間交接、雙匯報,從而保證了施工的緊湊性和工作的連續(xù)性。
  3、改進防突技術措施以及煤巷掘進防突正規(guī)循環(huán)作業(yè)全過程進行量化后的效果。
  (1)在進行措施修改、嚴密組織施工的同時,加強防突措施的貫徹落實,提高落實防突措施的執(zhí)行力尤為重要。在打排放鉆孔和抽放鉆孔時,由防突科派專人現(xiàn)場監(jiān)督鉆孔的傾角、偏角、深度,退鉆桿時由防突工、瓦檢員、安檢員共同把關,確保措施孔的深度。
 ?。?)通過對防突措施的不斷探索,改進防突措施,為快速掘進創(chuàng)造了條件。在12011工作面主巷掘進時,為了積累礦井瓦斯地質資料,采用每20m預測1次,不管預測指標如何均采取防突措施進行消突。同時每個循環(huán)都必須進行效果檢驗,只有效檢指標不超時,方可進行掘進。通過分析可知,隨著煤層的變化,向前施工時,預測超標率呈上升趨勢,而效檢超標率呈下降曲勢,說明采取的防突措施有效地對煤層的突出危險性進行了消除。
  四、結束語
  防突工作處在起步和經(jīng)驗積累階段。因此,采取的防突措施雖較為穩(wěn)妥,但略顯繁瑣,尚需進一步完善。降低防突措施的超指標率是提高掘進速度的前提。目前,義安礦的防突措施超指標率控制在10%以下。嚴格執(zhí)行“掘進必須放炮,放炮必須撤人”的措施,嚴禁手鎬落煤掘進。采取放炮掘進工藝過程中,隨著掘進巷道的延伸和煤厚的增加,炮后瓦斯超限問題應引起煤礦安全管理者的高度重視,必須認真加以解決。通過對突出礦井消突措施方法和掘進工序沖突、影響的分析,采取了“小循環(huán)、巷幫截流抽放、本煤層抽放鉆孔布置在鉆場內”的防突措施,取得了明顯的安全效果和經(jīng)濟效益。對同類型礦井具有借鑒價值。

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