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技術文獻

高預應力錨桿支護技術及其在復雜困難煤巷中的應用

發(fā)表時間:2024-08-05 23:10

馬萬祥 劉曉平 馬永生

(神華寧煤集團棗泉煤礦,寧夏銀川751410)


摘要:針對高應力等復雜困難巷道條猝,分析了錨桿支護作用,提出高預應力錨桿支護原理,大幅度提高支護系統(tǒng)的初期支護剛度與強度,保持圍巖的完整性,減少圍巖強度降低;高預應力錨桿支護技術成功應用于棗采煤礦高地應力巷道,巷道變形降低70%左右,巷道支護狀況發(fā)生了本質(zhì)改變。實踐證明,高預應力鑄桿支護技術可有效控割圍巖變形與破壞。


1、高預應力錨桿支護原理

  目前,高強度錨桿支護已成為煤礦巷道首選的、主要的支護方式,在一般條件下取得良好的支護效果,但對于復雜困難巷道,錨桿使用密度很大,圍巖變形仍然十分劇烈,支護效果并不理想。通過跟蹤大量巷道冒頂事故及頂板嚴重離層變形的工程現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)圍巖變形強烈甚至導致冒頂?shù)脑蚴清^桿支護系統(tǒng)的剛度和強度過低造成的。提高巷道錨桿預應力,可以有效控制巷道圍巖變形量,極大地提高巷道的穩(wěn)定性。

  康紅普等根據(jù)現(xiàn)有錨桿支護存在的錨桿預應力小,預應力擴散效果差,支護剛度低,致使錨桿主動支護作用不能充分發(fā)揮,不能有效控制圍巖離層與破壞等缺點,針對高地應力等復雜困難巷道條件提出高預應力錨桿支護作用機理:

(1)、預應力錨桿支護主要作用在于控制錨固區(qū)圍巖的離層、滑動、裂隙張開、新裂紋產(chǎn)生等擴容變形與破壞,盡量使圍巖處于受壓狀態(tài),抑制圍巖彎曲變形、拉伸與剪切破壞的出現(xiàn),最大限度地保持錨固區(qū)圍巖的完整性,提高錨固區(qū)圍巖的整體強度和穩(wěn)定性。

(2)、錨桿預應力及其擴散對支護效果起著決定性作用。根據(jù)巷道圍巖條俘確定合理的預應力,并使預應力實現(xiàn)有效擴散是支護設計的關鍵。單根錨桿預應力的作用范圍很有限,錨桿托板、鋼帶和金屬網(wǎng)等構件能夠?qū)㈩A應力擴散到離錨桿更遠的圍巖中,在預應力支護系統(tǒng)中發(fā)揮極其重要的作用。

(3)、預應力錨桿支護系統(tǒng)存在I臨界支護剛度。即錨固區(qū)不產(chǎn)生明顯離層_鄆拉應力區(qū)所囂要支護系統(tǒng)提供的剛度。支護剛度的關鍵影響因素是錨桿預應力,因此,存在錨桿臨界預應力值,當錨桿預應力達到一定數(shù)值后,可以有效控制圍巖變形與離層,而且錨桿受力變化不大。


2、工程地質(zhì)條件

棗泉煤礦11201工作面圓風巷處于碎石井背斜軸西翼,巷道位于二煤煤層中,二煤煤厚4.74—9.42m,平均厚7.88m.煤層傾角8。,巷道沿煤層底板掘進,設計為矩形斷面,掘進寬度4800mm,掘進高度3850mm。該回風巷位于西翼首采區(qū)首采面,靠近碎石井背斜軸部,在掘進到1300m左右時,巷道壓力明顯增大,煤炮聲頻繁,上幫圍巖破碎,巷道頂板及上幫變形較大,多處發(fā)生錨桿、錨索斷裂現(xiàn)象,嚴重影響掘進速度,兩個半月共掘進160m,平均日進尺在2m左右,且巷道安全無法保證,已經(jīng)采用架棚維護.實踐證明原有支護方案已經(jīng)不能滿足高地應力巷道支護,為此,針對高地應力巷道進行了高預應力錨桿支護技術井下試驗。


3、高預應力錨桿支護試驗

3.1 錨桿支護設計

針對巷道高地應力特點,結合數(shù)值模擬結果,確定支護方案為:頂錨桿采用直徑22mm長度2.4m的500號左旋無縱筋專用螺紋鋼錨桿,極限拉斷力266kN,屈服力為190kN,延伸率22%;幫錨扦采用直徑20mm長度2。0m的500號左旋。無縱筋專用螺紋鋼錨桿,極限拉斷力200kN,屈服力為160kN,延伸率22%。樹脂加長錨固,預緊力矩設計為400N.m。頂部采用寬280mm、厚3mm的w鋼帶,幫部采用寬280mm、長450mm、厚5mm的W型鋼護板等組合支護構件.錨索采用甲17.8mm長7.3m的預應力鋼絞線,錨索托板采用300×300×16鋼板制作的拱型托板,錨索預緊力達到180kN。錨桿間排距由原來的800×800mm增大到

1000×1000mm。


體支護參數(shù)見圖1.

tu1.jpg



3.2支護效果對比

3.2.1原支護方案與新支護方案對比

  從井下現(xiàn)場來看,支護效果比原來支護有明顯改善,原有錨桿支護段頂板下沉量在950ram左右,兩幫移近量在770mm左右.高預應力錨桿支護頂板下沉量在280mm左右,兩幫移近量在100mm左右,分別比原錨桿支護巷道降低70%和87%左右,巷道圍巖變形降低幅度非常顯著。頂板和上幫由原來的隨掘隨冒和片幫嚴重變?yōu)楝F(xiàn)在的頂板及上幫很平整。掘進速度由原來的日進尺2m左右提高到日進尺10--12m,掘進速度提高了5--6倍,且避免了前掘后修的現(xiàn)象。


3.2.2 高預應力與低預應力支護效果對比

  采用新支護方案后,開始200m由于沒有購進專用的預緊工具,預緊力矩仍停留在120N.m左右,結果巷道變形仍然很大,頂板下沉量在740mm左右,兩幫移近量為330mm左右.通過鉆孔窺視(見圖2、圖3)可以看到:頂板2.4m范圍內(nèi)煤體裂隙已經(jīng)非常發(fā)育,煤體破碎嚴重.導致錨桿錨固段失效,錨桿失去作用,隨頂板整體下沉。

  采用專用的預緊工具后,預緊力矩達到400N.m,巷道變形得到有效控制,頂板下沉量減小到280ram左右,兩幫移近量減小薊100ram左右。頂板煤體保持完整,裂隙發(fā)育不明顯。


tu2.jpg



3.3 高預應力錨桿支護效果分析

  根據(jù)棗泉煤礦高應力巷道井下試驗情況,高預應力錨桿支護技術的支護效果主要表現(xiàn)為:通過大幅度提高錨桿預緊力及支護系統(tǒng)的剛度和強度,可有效控制圍巖離層、滑動、裂紋擴展以及新裂紋的產(chǎn)生等擴容變形,顯著減小圍巖離層、變形、破壞范圍與松動區(qū)的大小,保持圍巖的完整性與穩(wěn)定性。


4 結論

  高預應力錨桿支護技術在棗泉煤礦高地應力巷道中得到成功應用,巷道圍巖變形降低70%左右,巷道支護狀況發(fā)生了本質(zhì)的改變.采用高預應力、高強度和高剛度的主動錨桿支護,使錨桿支護真正實現(xiàn)了主動、及時支護,充分發(fā)揮了錨桿的支護能力。大幅度提高錨桿支護系統(tǒng)的剛度與強度可有效減小圍巖變形與破壞范圍,高預應力錨桿支護技術為復雜困難巷道提供了有效的支護方式。


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